Το μπέρδεμα ειναι στο minimosd διότι από την μια πλευρά τροφοδοτείται με 5 volts από το ardupilot αλλά από την άλλη μεριά παίρνει ρεύμα 12 volts για να τροφοδοτήσει κάμερα με πομπό. Στην ίδια πλακέτα δηλαδή πέφτουν δυο διαφορετικές τάσεις , μια ψηφιακή και μια αναλογική, οπότε δεν γίνεται να έχεις μια μπαταρία για όλα.
Το MinimOSD και η επανεκίνηση του
δεν ευθύνεται γιά τον έλεγχο του APM και την τούμπα.
Ενα από τα προβλήματα σε μερικές εκδόσεις και περισσότερο στους κλώνους είναι η υπερθέρμανση του.
Δεν χρειάζεσαι δύο τάσεις γιά το MinimOSd. Μάλιστα γιά να μην ζεσταίνεται συνιστώνται οι αλλαγές που γράφω παρακάτω. Είναι κάτι το οποίο έκανα και εγώ και λειτουργεί πολύ καλύτερα.
1. Κολλάς από μία σταγόνα κόλληση στους βραχυκυκλωτήρες της πλακέτας γιά το + και - ωστέ να γεφυρώσεις την τάση από το ψηφιακό τμήμα στο αναλογικό. Ετσι θα τροφοδοτείς και το αναλογικό μέρος με 5V από τον APM. Στον βραχυκυκλωτήρα PAL δεν χρειάζεται να κολλήσεις επειδή σε όλες τις νέες εκδόσεις η επιλογή γίνεται αυτόματα.
2. Στο αναλογικό τμήμα τα δύο μεσαία pin (αυτά που συνέδεες τα +12V) μένουν κενά (στον αέρα).
3. Τις γειώσεις GND τις συνδέεις με τα - (πλήν, μείον) της κάμερας και του πομπού ώστε η γείωση να είναι κοινή σε όλα.
4. Στον πομπό (και εφόσον και μόνο αν η μπαταρία σου είναι 3 cell) δίνεις τροφοδοσία κατευθείαν από την έξοδο του power module.
5. Στην κάμερα αν είναι 12V δίνεις τροφοδοσία παράλληλα με τον πομπό. Αν η κάμερα θέλει 5V πάρε από ένα ελεύθερο κανάλι του δέκτη.
Ετσι θα λειτουργούν όλα με μία μπαταρία και το MinimOSD δεν θα ζεσταίνεται.
Παρακάτω είναι ένα video με το Alien X500 με Ardupilot. Περιέχει MinimOsd, Mobius κάμερα, radio link 433ΜΗζ, power sensor module, πομπό fatshark 5.8GHz και δουλεύουν όλα ταυτόχρονα με BEC 3A από το ESC. Εκείνη τη μέρα έκανε 3 πτήσεις (εν συνεχεία) χωρίς κανένα πρόβλημα. Με 3s5500mAh έβγαλε 15 λεπτά περίπου στον αέρα συν τον χρόνο των ρυθμίσεων.
Γιά την τούμπα ξαναγράφω ότι δεν φταίει το MinimOSD. Απλά μερικές παρατηρήσεις που πρόσεξα εγώ στο δικό μου APM.
Οι κινήσεις στο stabilize mode (αυτές που έχει γιά αρχικές το mission planer) μου φάνηκαν πολύ απότομες και τις μείωσα. Η πτήση σε Loiter mode είναι πολύ σταθερή και λίγο αργή στην μετακίνηση γι αυτό την άλλαξα από 500 σε 700. Το RTL δούλεψε άψογα χωρίς κανένα ψεγάδι. Κάποιες κινήσεις θέλαν reverse από την Τ/Κ (όταν κάνεις calibrate) κάτι το οποίο κατάλαβα έγκαιρα. Επίσης θέλει ένα καλό καλιμπράρισμα γυροσκοπίων.
Επίσης έγραψες τώρα (την ώρα που έγραφα και εγώ) ότι έχεις 4 BEC. Δεν μπορείς να έχεις 4 BEC ταυτόχρονα. θα πρέπει από τα τρία να αφαιρέσεις το κόκκινο καλώδιο. Αν τα BEC είναι μικρά (0,5Α-1Α) το καθένα τότε αφαίρεσε από όλα το κόκκινο καλώδιο και πρόσθεσε ένα ξεχωριστό 3-5Α. Αν το power module έχει και BEC τότε πρέπει να αφαιρέσεις το jumper ώστε να δώσει τροφοδοσία και στα άλλα κυκλώματα.